Pengendalian Kualitas Proses Produksi Tali Rafia Di PT. Kurnia Abadi Mojokerto

Mustijab, Christian Gunawan (2006) Pengendalian Kualitas Proses Produksi Tali Rafia Di PT. Kurnia Abadi Mojokerto. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of TM_2728_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
TM_2728_Abstrak.pdf

Download (60kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/135184

Abstract

PT. Kurnia Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan tali rafia yang mengubah material berupa glangsing dan bahan aval menjadi tali rafia gelondongan. Dalam menghadapi persaingan pasar yang cenderung makin meningkat dan ketat, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satu aspek terpenting adalah kualitas produk yang dihasilkan. Masalah perusahaan saat ini adalah perusahaan mengeluarkan aval yang cukup besar pada proses produksinya dan di akhir proses produksi masih terdapat produk tali rafia cacat cukup banyak. Dengan adanya masalah tersebut maka pengendalian kualitas statistik sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran kualitas hasil proses produksi, analisis yang dapat dilakukan yaitu meliputi penentuan karakteristik cacat, pembuatan peta kontrol dan analisisnya untuk mengetahui keterkendalian proses produksi, pembuatan diagram ishikawa untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat serta perhitungan biaya kualitas dan analisis hasil perhitungan. Proses produksi tali rafia terdiri dari 6 proses, yaitu proses inspeksi awal bahan baku, proses pemotongan dan pencucian di mesin cruiser, proses penjemuran, proses pembuatan biji plastik di mesin pembuat biji plastik, proses pengovenan, poses pemeletan di mesin pelet. Berbagai usaha perbaikan yang dilakukan adalah pemberian peringatan dan teguran kepada operator yang dinilai kurang disiplin. Adanya takaran pemakaian pembersih pada proses pencucian bahan baku di mesin cruiser. Takaran penggunaan pembersih didasarkan pada keadaan bahan baku awal. Pemberian istirahat selama setengah jam pada jam 12.00-12.30. Perawatan mesin secara berkala berdasarkan banyaknya proses produksi yang dilakukan. Pemakaian alas berupa terpal pada saat proses penjemuran bahan baku. Perbaikan yang dilakukan selama 6 hari kerja memperoleh hasil adanya penurunan persentase cacat pada masing-rnasing cacat yang terjadi pada proses produksi yaitu untuk cacat aval dari 26.06 % menjadi 22.23 %, untuk cacat tebal dari 0.28 % menjadi 0.17 %, untuk cacat banyak sambungan dari 4.62 % menjadi 2.57 %, dan untuk cacat basah dari 3.65 % menjadi 1.54 %. Juga terjadi penghematan bagi perusahaan sebesar Rp. 1.237923,8/6 hari kerja selama penelitian berlangsung.

Item Type: Undergraduate thesis
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering
Depositing User: Eko Wahyudi 197013
Date Deposited: 02 Mar 2017 06:31
Last Modified: 02 Mar 2017 06:31
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/29026

Actions (login required)

View Item View Item